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近日,公司原-1系統(tǒng)堆取料機(jī)無人值守系統(tǒng)建成投運(yùn),實(shí)�(xiàn)原料系統(tǒng)堆取料機(jī)無人化運(yùn)�。目前試�(yùn)行效果良好,�(dá)到預(yù)期改造的目的�
該項(xiàng)目主要對公司原一1系統(tǒng)1�2號堆、取料機(jī)�(jìn)行電�、自動化控制改�。改造前,堆料機(jī)與取料機(jī)的控制方式為就地手動控制,堆料機(jī)與取料機(jī)的所有運(yùn)行機(jī)�(gòu)包括輔助�(jī)�(gòu),均需要人工逐個操�。此次改造通過增加高精度激光掃描儀、料流量�(shí)�(shí)激光掃描儀,實(shí)�(xiàn)堆、取料機(jī)工作過程中料堆的�(shí)�(shí)掃描、流量實(shí)�(shí)�(jiān)測及恒定取料或堆�。同�(shí)安裝料位檢測�(shè)�、大車行走定位裝置,采用格雷母線定位方式,實(shí)�(xiàn)�、取料過程中�(shí)�(shí)檢測,保證了�、取料機(jī)定位�(zhǔn)�,為系統(tǒng)安全�(yùn)行提供了�(jiān)�(qiáng)保障�
該項(xiàng)目的投運(yùn)�(shí)�(xiàn)了堆、取料機(jī)�(yùn)行過程中無人值守和遠(yuǎn)程操作,減少了堆料誤�,降低了勞動�(qiáng)�,保證了安全生產(chǎn),提升了�(shè)備效�,實(shí)�(xiàn)原料系統(tǒng)的精�(zhǔn)控制和均勻配��
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陜公�(wǎng)安備 61058102000140�